技术干货│污水处理脱氮除磷工艺中问题及对策(二)
接上一期
水体富营养的指标三类,营养因子、环境因子与生物因子,其中,营养因子是水体富营养化的根本原因,而在营养因子中,氮磷则是最为关键的存在。因此,控制进入水体的氮磷含量,对于解决水体富营养化问题至关重要。关于污水处理中脱氮除磷工艺中的问题及对策,将分两部分内容为大家分享。
问题41:我取了UASB和氧化池里的水样检测氮磷,检测出来分别是0.031%和0.027%,我是按进水的流量72吨来算还是按池体的容积2000吨来算氮磷的重量啊?如果氧化池的氮磷过量会影响COD的去除率吗?
回答:
1、按进水量来计算。 2、不会有明显的影响COD的去除率。
问题42:1、从镜检看,钟虫、累只虫数量不少,轮虫数量基本保持稳定,为什么氨氮去除率始终没有变化 2、现在鼓风机设备不稳定,不能很好控制do,do始终处于偏高的状态,二沉池吃面也有絮状污泥,是不是do高的原因的原因导致硝化菌的生长。 3、硝化菌占优势的标志是什么?出了出水指标上看还有没有什么其他指标?4、镜检看 有丝状菌,主要是发生在停水后,可是恢复进水已经很长时间了,还没有见好转,有什么原因?
答:
1、以上原生动物的好坏与氨氮去除无绝对关联。
2、DO高有助于硝化菌生长,硝化菌生长良好的话,自然氨氮去除率就高些
3、硝化菌占优势,自然氨氮去除率高。另外,PH值会被动降低。
4、丝状菌是容易来,不容易去的微生物。还需要系统稳定后逐渐消除。
问题43:1、对于低负荷运行有何看法?应注意些什么。我们厂是地处南方,卡鲁赛尔氧化沟工艺,进水COD很低,一般不超过一百,总氮有25,总磷2,氨氮20;C:N不平衡,而且进水不是很稳定,每天平均有12000方,不过会时不时停水,一停水氧化沟上面的泡沫很多,粘度很大。化验室镜检的时候没有看到过钟虫、轮虫之类的指示性生物,只有一些像绿豆一样的小虫子,还有跳蚤似的跑的很快的虫子。出水指标到时可以达标,COD有20~30,氨氮1~2,总氮18左右,对于总氮的处理,我们不知道如何处理,还望指教!! 2、春节时有一个多礼拜未进水,前几天进水时氧化沟的泡沫没了,但是二沉池相当浑浊,加了两天的三氯化铁,情况有所好转,但是细细的小颗粒污泥悬浮在上清液,就是不沉(附图),这样导致出水口发黄,还比较混,感官上面比较难看,最近有上级领导过来检查,请问该怎么处理?是不是该排泥,把死污泥排出去,我们现在MLSS有1200左右,这样可不可以排?
回答:
1、对于总氮的处理,你的工艺现状比较难处理,氨氮的话,硝化反应还好,所以出水比较低,但是反硝化在你的系统没有进行好,所以总氮去除低。这个主要与你的工艺有关,如果是A2O工艺就容易处理些。我想你的系统出水应该只对氨氮有要求,总氮应该没有要求吧。
2、系统不好时加三氯化铁,可以暂时提高沉降效果,但是也有副作用的,典型的就是沉降加快,但处理效果水逐渐下降。 加春节时有一个多礼拜未进水的话,曝气不要常开的。否则污泥容易老化,在突然进水后出现系统颗粒流出严重的情况。可以在进水恢复的状态下,适当加大排泥,但不可短时大量排泥。待系统进水稳定后,不良现象会逐步好转的。
问题44: 我们污水厂是A2/O工艺,处理城镇生活污水,氨氮去除一直很差。进水COD175mg/L,氨氮35mg/L,出水COD10~20mg/L,氨氮27mg/L;好氧池DO4mg/L,mlss4000mg/L,pH7.3~7.5,水温冬季到现在5~9度。经过研究,认为是水温过低导致的硝化反应不好,不知道该如何给水温加热,想了解在低温下该如何提高硝化反应,现在处理水量是200方。
回答:
如果你的运行数据稳定如你所言的话,确实是低温导致的氨氮去除率低,可以提高废水的停留时间看看去除效果是否会提升。
问题45:我厂是奥贝尔氧化沟工艺处理生活污水,污水量只有设计值的70%,出水氨氮很低只有1mg/L左右,但总氮却老是在18-19mg/L的样子,害怕一不小心就超标了。从脱氮原理上来说,污泥浓度高、泥龄大则利于脱氮,象我厂的污水硝化很完全的情况下,适当降低污泥浓度是否会有利于反硝化去除硝态氮从而降低出水TN值?
回答:
低负荷有利于消化,不不利于反消化,特别你的工艺更加明显,所以,你的想法对的,可以适当提高负荷,看看效果的。
问题46:生产用用到DMAC产生的废水, COD大概8000mg/l左右, 水量80吨每天,设计工艺厌氧加好氧生化+MBR,出水要求是500 生化总停留时间为厌氧一天,好氧生化二天 问题是进水NH3-N几乎为0, 出水,NH3-N则有1200, NH3-N难处理处理达标。应该怎么做?
回答:
不知道你的污泥浓度是多少?如果污泥浓度不低于1500,那么,可以减低污泥浓度来被动提高污泥负荷,如果污泥浓度低于1000,那么建议增加碳源提高负荷。你的出水是过滤后还有150的话,那么说明祛除率不高,要看看污泥性状。
问题47:计量10万吨,设计工艺:粗格栅-----提升泵站------细格栅-----曝气沉砂池------选择池----双沟氧化沟----终沉池-----接触池------出水。-两期建设,一条生产线处理能力为5万,按双沟交替氧化沟设计,如附件 实际进水9万左右,进水COD350,,氨氮40,由于很多原因,现在氧化沟出水堰板不能自动控制,只能手动操作,所以双沟交替不能按设计程序调整,现在长期按阶段A运行,把进水的那条沟全做厌氧池,开一台表曝机,另一条沟作为好氧区,两条沟并列,中间隔墙上有孔连接,溶解氧控制在2—3左右,氧化沟前有选择池(这样是不是类似于AAO工艺?)现在出水COD40,氨氮20左右,有时候10,不稳定,求教!这样的池子怎样调整工艺对脱氮更有效?
回答:
是否可以理解为,目前一期工程,处理能力才5万立方,而实际进水是9万立方,如果是那样,水力停留时间就变短了,氨氮去除率就低了。 如果是已经有了10万立方的规模,进水是9万立方的话,需要确认下处理水的PH值及水温,目前去除率在50%-75%,根据你的工艺来说,如果水温低,也是合理范围的,一般好的情况下,氨氮去除率可以达到85%。
问题48:我厂实际进水就是10万吨左右,分2条生产线,每条5万吨处理能力,就拿其中一条处理线来说,1沟进水2沟出水,把1沟全作为厌氧区,2沟全作为曝气区,即厌氧-------厌氧-----好氧-----好氧,出水氨氮两天内由10涨至25,然后把工艺调整为厌氧-----好氧------好氧------好氧后,氨氮又降为14,两日内又慢慢升高至21,现在调整为好氧-----厌氧------好氧------厌氧后,两日内氨氮由12递减到10,请问老师理论上要求好氧出水,可我们将出水调成厌氧后起溶解氧仍在1.5以上,出水指标也合格了,是为什么呢?
回答:
氨氮降解在好氧段进行,到了最后的厌氧段,如果真的没有了溶解氧,并且停留时间长的话,氨氮去除效果也会下降的。如果你的进水氨氮比较高,通过好氧,厌氧间隔处理,可以防止硝酸盐积聚,影响硝化菌繁殖。所以,你通过现有工艺不断参试调整运行的话,对提高自己的运行操作能力和形成专业经验是很有帮助的。
问题49:除磷脱氮百乐克工艺,设计日水量20000吨,但由于管网改造,现实际进水量只有2500吨,进水COD400,BOD100,氨氮50左右,要持续半年,现池中MLSS5500,我准备把MLSS降到2000左右,利用管网做调节池,每天进水4次,每次半小时,进水时候曝气2小时,溶解氧控制2-3左右,其他时间只开厌氧和缺氧池水下搅拌器,污泥连续回流进缺氧池,是否可行?现在出水100左右,有没有什么更好地办法让出水更快达标?
回答:
降低污泥浓度是对的,毕竟进水量和浓度很低。连续回流的话,由于你采用间歇处理,连续回流没有必要的,也可以间断回流的。
问题50:我们是多段多级AO工艺。进水 5万方 。进水COd300 BOD70 ss150 NH3-N 40 TP 3-4 风量一直在10000左右,出水COd30 BOD 6 ss20一下 NH3-N 5以下 TP 1左右,sv30 50 mlss 3500-4000.,出水很好一级B达标。在任何工艺参数没调整的情况下,出水氨氮突然上升到10 第二天氨氮上升到了20.曝气量没有变的情况下 曝气池DO由2 突然慢慢升高到了7左右。 现在出水氨氮到了20以上 cod50-60 TP还是1左右。镜检钟虫 累枝虫 一滴混合液约50-60只,轮虫五六只。暂时镜检没发现异常。 这种情况是中毒了吗, DO一下子升高这么多。现在我们风量由正常情况10000降低5000,DO到了1左右。但是氨氮还是居高不下。回流比加大了。
回答:
进水氨氮是否升高?cod去除率不变的话,溶解氧变化没关系。
问题51:CAST工艺如何处理聚乙醇类废水,现实的问题是我们污水厂接纳了光伏的废水之后,虽然COD降解基本达标(30以下,且在延时曝气的基础之上),但氨氮一直无法降解,基本去除率为0(除同化的部分外),也就是硝化菌一直培养不起来~负荷控制0.05~0.1属于低负荷,曝气泥龄15~18天。污泥略膨胀,MLSS5500mg/l,SV75,镜检菌胶团略松散,以楯纤冲、游仆虫为主,2~4只轮虫。持续近1个月了。
回答:
低负荷有利于氨氮去除,但也对PH值和溶解氧有要求。请看看PH值和溶解氧是否过低。
问题52:我们厂最近一个月了氨氮偏高,工艺是:水解酸化~接生物接触氧化!!一个月了我们少进水多曝气,多排泥这两天氨氮降到2左右,可是多进水又升高。请问是什么原因啊 ?我们进水20左右
回答:
主要还是低负荷状态下硝化菌可占优势生长,去除率就高。另外,溶解氧也影响氨氮去除率,所以,如果你进水加大,曝气可能就会相对不足,那么也会影响去除效率的。所以,进水加大前,排泥要适当减少,这样污泥负荷就不会过高了。
问题53:1、我厂CAST工艺最近氨氮出水削减量很低,有时甚至高于进水。除磷的效果却异常的好 测出DO在1.6-2.2之间,MLSS在3500mg/L,进水COD为120mg/L左右。我们顾问说应该加碳源,我觉得加碳源主要是为了在反硝化段彻底除氮而用的,硝化菌其实对碳源要求不高,所以如果我们考虑的是氨氮指标的降低,关键还是好氧区的,而且老师的书上说尽量降低内回流。(现在我们的回流方式是,滗水到一定位置,就开始回流到厌氧池,一直回流到进水曝气结束后才停。) 所以,想问要降低内回流的话,是应该在进水曝气一段时间后回流,还是说进水曝气回流一段时间后停止回流?哪种效果会好点? 2、还有就是在进水曝气回流的中后段时间里,我测了下厌氧和缺氧池的DO,厌氧的DO有2左右,缺氧的有0.6-0.8。这种情况是否正常? 3、在好氧池里面打来水样,镜检看到很多梨形四膜虫,几条累枝虫、漫游虫、轮虫、粗袋鞭虫和吸管虫。梨形四膜虫只知道是原生动物,它的出现比较多的话,意味着什么呢?
答:
1、应该在进水曝气一段时间后回流。目的是进水被硝化充分后再回流到厌氧区则效果比较好。另外可以适当拉长些曝气时间。
2、这个DO2左右在厌氧区就高了,不过你的除磷效果好的话也没什么了。但是缺氧区0.6-0.8也是高了点,所以需要降低回流污泥流量。
3、基本正常,观察时总体关注原生动物个头,越小的个头越不好,越大的个头越是好。
问题54:由于和垃圾处理场关系紧张,目前遇到了垃圾场不接收我厂脱水泥饼的问题。为保证生产,我厂打算停用一组A2/O池来专门存积污泥。1、在不进新鲜污水的情况下,间歇或连续对存积的污泥进行曝气,理论上说活性污泥会逐步老化减少并呈现无机化,但减少的速率能有多快?2、存积污泥的A2/O池中由于污泥只排入不排出,该池磷的含量会越来越高,如何去除池中的总磷?3、目前有投加生物制剂来减少污泥产量的技术,该技术是否成熟,污泥排量减少,总磷是以何种机理去除?
答:
1、这个很难定量的,如果无机物质不多的话,实际会比较快的,有条件的话建议自然干化,无机污泥被太阳干化后,体积大幅缩小变轻的,就很好处理了(焚烧等)。
2、这个比较难,可以的话还是通过设施进行化学除磷了。所以,这个水要减低水量,这样你的化学除磷设备就可以小些。
3、减少污泥可以,但是不排泥的话,磷去除率还是无法保证的,这个和什么制剂无关。
问题55:进水中没有磷,磷作为营养添加,平时在0.5ppm以下,最近突然上升到5.0pmm,是不是跟污泥老化有关系?
答:
可能的情况:
1、磷作为营养剂,投加过量了。
2、有污泥随出水流出。
3、溶解氧不足。
4、二沉池污泥停留时间太长。
问:我们26日监测的总磷在0.45ppm、29日突然升至5.5pmm,中间两天没有监测,之间投加过约5.0kg的磷酸二氢钾(生化系统体积1200m³);二沉池出水没有浮泥,就是出水偏黄,COD较高;我们好氧池溶解氧控制在2.0~3.5ppm,二沉池一直是这样的停留时间。 目前数据还在上升,现在已经在6.5ppm,26日之前加过约5kg的硫酸亚铁,系统温度从26日到29日上升了3℃,污泥沉降性99%,好氧池的泡沫上有污泥。
答:
那就是投加磷酸二氢钾的原因。按你的生化池水量投加5公斤,磷浓度会大度上升,并高浓度磷被微生物吸附,逐步排出,则出水会连续磷升高。所以,下次要计算后投加,目前要慢慢恢复,或加大些排泥来加速恢复。
注明:文章内容资料由水世界-中国城镇水网论坛中关于水处理问答整理所得,欢迎补充。
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